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預(yù)防船舶機(jī)電設(shè)備故障典型案例98 | 某輪主機(jī)推力軸承磨損故障分析
發(fā)布時(shí)間:2025-03-13
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  一、前言

  為落實(shí)水上交通安全治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)的要求,自2024年4月7日開始,交通運(yùn)輸部海事局在全國(guó)范圍內(nèi)開展預(yù)防船舶機(jī)電設(shè)備故障專項(xiàng)行動(dòng),著力降低船舶機(jī)電設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn),防范和遏制水上交通事故發(fā)生。

  船舶軸系是船舶動(dòng)力裝置的重要組成部分,其將主機(jī)發(fā)出的功率傳遞給螺旋槳,再將螺旋槳產(chǎn)生的軸向推力傳遞給船體,從而推進(jìn)船舶航行。為保證船舶軸系工況的可靠性,除了船舶運(yùn)營(yíng)中正常的維護(hù)保養(yǎng)外,推進(jìn)裝置井、主機(jī)座、中間軸承座、推力軸承座、尾軸軸承座的安裝定位和整個(gè)軸系的校中尤為重要。

  下面介紹一起新造船四沖程中速主機(jī)因未嚴(yán)格遵守船舶軸系安裝工藝,發(fā)生推力軸承裝配間隙過小造成主機(jī)推力瓦磨損產(chǎn)生高溫,導(dǎo)致主機(jī)曲拐箱油霧濃度高報(bào)警的典型案例。

  二、故障案例介紹

  7月10日0600時(shí)左右,巴拿馬籍“F”輪從泰興中鐵建碼頭備車準(zhǔn)備離泊時(shí),主機(jī)NO.1缸發(fā)生曲軸箱油霧濃度高報(bào)警,船舶隨即停車檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)軸承處有鐵屑,便立即停止備車,取消出港計(jì)劃,聯(lián)系主機(jī)廠家上船檢修,同時(shí)將故障報(bào)告至泰州海事局VTS。按照《交通運(yùn)輸部海事局關(guān)于開展預(yù)防船舶機(jī)電設(shè)備故障專項(xiàng)行動(dòng)的通知》要求,泰州海事局立即組織PSCO登輪檢查,排查故障原因。

  三、故障原因分析

  登輪后,海事執(zhí)法人員第一時(shí)間開展調(diào)查。據(jù)了解,“F”輪為2024年6月21日建造完工的巴拿馬籍雜貨船,總噸9086,主機(jī)型號(hào)8DKM-28e(F),主機(jī)功率2727kw,額定轉(zhuǎn)速750r/min,怠速400 r/min,減速齒輪箱型號(hào)為DRA-80J,減速比3.720。

  圖1為“F”輪推進(jìn)裝置示意圖。主機(jī)曲軸飛輪端直接通過慣性圓板連接減速離合齒輪箱,減速離合齒輪箱另一端通過中間軸連接尾軸。減速離合齒輪箱上設(shè)有4道推力軸承,實(shí)現(xiàn)自身動(dòng)力輸入軸和輸出軸的軸向定位,輸出軸上的2道推力軸承承受螺旋槳產(chǎn)生的軸向推(拉)力。主機(jī)曲軸設(shè)有2道推力軸承,實(shí)現(xiàn)自身曲軸的軸向定位,防止曲軸產(chǎn)生軸向移動(dòng)。

圖1:“F”輪推進(jìn)裝置示意圖。泰州海事局 成昊 攝

圖2為“F”輪主機(jī)曲軸示意圖。其中D5標(biāo)識(shí)位置為主機(jī)推力軸承的安裝位置。

圖2:“F”輪主機(jī)曲軸示意圖。泰州海事局 成昊 攝

  經(jīng)船方反饋,“F”輪備車準(zhǔn)備離泊時(shí),主機(jī)NO.1缸發(fā)生曲軸箱油霧濃度高報(bào)警,隨即停車。后經(jīng)確認(rèn)無爆炸風(fēng)險(xiǎn),打開NO.1缸左側(cè)道門檢查發(fā)現(xiàn),該缸內(nèi)存在大量油霧,后端曲軸軸承處有鐵屑。

圖3:“F”輪主機(jī)NO.1缸推力瓦磨損后產(chǎn)生的油霧蒸汽和鐵屑。泰州海事局 成昊 攝

  檢查滑油濾器和NO.1缸主軸滑油通道暢通無鐵屑,確認(rèn)鐵屑來自NO.1缸,檢查該活塞連桿組件完好,缸套內(nèi)壁平整無拉痕,拐擋差正常。

  船方又進(jìn)一步對(duì)推力軸承推力瓦間隙進(jìn)行測(cè)量,測(cè)得間隙只有0.05mm,遠(yuǎn)低于主機(jī)說明書中的推薦值標(biāo)準(zhǔn)0.2-0.39mm。

圖4:“F”輪主機(jī)推力軸承裝配技術(shù)說明書。泰州海事局 成昊 攝

  經(jīng)進(jìn)一步拆檢發(fā)現(xiàn),NO.1缸主軸徑、連桿軸徑的表面和軸瓦完好,主機(jī)推力軸承前側(cè)推力瓦磨損嚴(yán)重,推力瓦合金厚度由9.5mm磨損至8.3mm,磨損量遠(yuǎn)超更換極限0.6mm,因而判斷故障是由于主機(jī)推力軸承后推力間隙過小導(dǎo)致的。

  海事執(zhí)法人員認(rèn)為產(chǎn)生此次“F”輪故障的原因是船舶建造中,原先主機(jī)廠商調(diào)整好的技術(shù)數(shù)據(jù)參數(shù)在完成整個(gè)軸系的連接后產(chǎn)生了變化,導(dǎo)致曲軸向前移動(dòng)使得推力間隙過小。此次故障暴露出在船舶建造過程中,船廠未嚴(yán)格遵守軸系安裝定位工藝要求,未嚴(yán)格開展船舶軸系系泊試驗(yàn)工藝要求,船東在交接船期間和新設(shè)備磨合期間未能對(duì)關(guān)鍵設(shè)備高速運(yùn)動(dòng)部件加強(qiáng)檢查等問題。

  四、整改情況

  拆除磨損舊瓦后,由于推力間隙不足新瓦無法安裝,松開慣性圓板連接螺栓,撬動(dòng)曲軸可以自由前后移動(dòng),換新前側(cè)推力軸承推力瓦,裝復(fù)NO.1缸輸出端主軸承蓋。測(cè)量軸向推力間隙為0.33mm,同時(shí)對(duì)慣性圓板前后法蘭分別加裝2mm和3mm的調(diào)整墊片,上緊慣性圓板螺栓后,測(cè)量軸向推力間隙為0.25mm,測(cè)量NO.1缸拐檔差正常,400r/min試車后推力軸承溫度41℃,重新測(cè)量推力間隙為0.28mm,故障排除。

  五、安全管理建議

  類似“F”輪推力軸承裝配間隙過小等船舶船舶軸系故障會(huì)導(dǎo)致船舶失去動(dòng)力而失控,如果發(fā)生在遠(yuǎn)海大風(fēng)浪天或者狹水道船舶密集航區(qū),容易造成較為嚴(yán)重的險(xiǎn)情事故。為防止此類故障發(fā)生,建議從以下方面加強(qiáng)船舶監(jiān)造和日常管理:

  1、船舶建造方面。船廠應(yīng)嚴(yán)格按照軸系安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)施工,準(zhǔn)確測(cè)量和記錄施工工藝中需要測(cè)量的數(shù)據(jù)參數(shù)。

  2、船舶檢驗(yàn)方面。船檢驗(yàn)船師應(yīng)在整個(gè)軸系安裝完工后,再對(duì)軸系技術(shù)參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),防止出現(xiàn)每一單獨(dú)設(shè)備工況參數(shù)都是正常的,但多個(gè)設(shè)備配合在一起時(shí)出現(xiàn)互相影響的問題。

  3、航行值班方面。船員應(yīng)加強(qiáng)處于磨合期的設(shè)備和部件的監(jiān)測(cè),對(duì)于需要間隙測(cè)量和和摩擦表面觀察的設(shè)備和部件,及時(shí)進(jìn)行拆檢。

  (來源:澎湃新聞)

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